水仓清挖设备自动化改造在矿井中的应用案例
矿井水仓清挖困境与自动化改造的破局
在传统矿井生产中,水仓清挖一直是个“老大难”。人工清挖效率低、安全风险高,往往导致整个排水系统效率下降,直接影响采掘衔接。面对这一痛点,江苏中机矿山设备有限公司推出的水仓自动化清挖设备,通过整合矿用挖掘式装载机与水仓处理设备,实现了从“人海战术”向“机械换人”的跨越。以山西某矿为例,改造前每月清淤需投入20人、耗时15天,改造后仅需5人、7天即可完成。
技术原理:如何让清挖系统“自动”起来?
这套系统的核心在于“三位一体”的协同作业。首先,利用矿用挖掘式装载机对水仓底部沉积的煤泥进行机械化铲装,其铲斗容量达到0.6m³,配合定制化刮板输送装置,实现了连续出料。随后,物料进入煤矸分离设备进行三级筛分:
- 一级筛分:分离出粒径大于50mm的大块矸石,直接回填或外运;
- 二级筛分:提取0.5-50mm的煤泥,通过压滤系统脱水成煤饼;
- 三级筛分:处理后的清水直接回流至水仓,实现闭路循环。
整个过程由PLC控制系统自动调节,无需人工干预。这与我们熟悉的电牵引采煤机或悬臂掘进机的智能化逻辑一脉相承——都是通过传感器和液压系统实现精准动作。
实操方法:从设备选型到现场布局
在具体改造中,我们遵循“一矿一策”原则。以某年产300万吨的矿井为例,其水仓长度达120米,坡度8度。我们首先对原有单轨吊运输系统进行改造,将矿用单轨吊的轨道延伸至水仓入口,用于吊装和运输清挖设备。清挖时,矿用挖掘式装载机在前方作业,后方紧跟水泥喷射机对仓壁进行加固——因为长期淤积会导致仓体渗漏,喷射混凝土能有效延长水仓寿命。
此外,针对部分矿井的狭窄巷道,我们引入了钻式采煤机的薄煤层开采技术,将清挖设备模块化拆解,通过单轨吊运输系统分段运入组装。整个矿井采掘队伍只需完成日常巡检和故障处理,劳动强度降低了70%以上。
数据对比:自动化改造前后的核心指标
以同一矿井为期半年的跟踪数据为例:
- 清挖效率:从8吨/班提升至35吨/班,提升337%;
- 煤泥回收率:从不足60%提升至92%,每年多回收煤泥约1500吨;
- 设备故障率:因采用液压驱动和耐磨衬板,采煤机滚筒和输送部件的更换周期从3个月延长至8个月;
- 人员配置:每班由8人减至2人,且彻底告别了“人进仓底”的高风险作业。
这些数据背后,是江苏中机矿山设备有限公司在采掘技术领域多年积累的成果。从电牵引采煤机到水仓处理设备,我们始终聚焦于解决矿井实际生产中的“卡脖子”环节。
结语:自动化不是终点,而是起点
水仓清挖的自动化改造,看起来只是矿井辅助系统的升级,但它撬动的是整个排水系统、煤泥回收系统乃至采掘衔接的效率跃升。正如我们不会满足于悬臂掘进机的现状一样,未来,这套系统还将与矿用单轨吊的无人驾驶技术、水泥喷射机的远程遥控技术深度融合。对江苏中机矿山设备有限公司而言,每一次技术迭代,都是为了助力矿井采掘队伍更安全、更高效地前行。