钻式采煤机薄煤层开采的适应性改进与工程案例
薄煤层开采的挑战与钻式采煤机的技术优势
在薄煤层开采中,传统设备往往面临空间受限、截割效率低、矸石混入率高等难题。江苏中机矿山设备有限公司依托多年积累的采掘技术,对钻式采煤机进行了针对性改进,使其在0.8米至1.3米煤层中实现稳定作业。核心改动包括优化采煤机滚筒的截齿排列密度,以及调整螺旋叶片升角,从而将块煤率提升了12%以上。此外,设备配套了煤矸分离设备,在井下直接完成初步分选,显著减少了无效运输。
关键改进步骤与参数调整
改进方案围绕三个环节展开:
- 截割系统强化:滚筒直径缩小至0.6米,采用高强度合金截齿,截齿数量从28个增加到36个,适应夹矸硬度的同时保持低能耗。
- 牵引机构升级:将原液压牵引替换为电牵引采煤机方案,通过变频调速实现0-8米/分钟的无级调速,在1.2米煤层中实测牵引力达到180kN。
- 配套运输衔接:与矿用挖掘式装载机和单轨吊运输系统联动,将落煤经悬臂掘进机辅助破岩后,直接装运至矿用单轨吊的吊运单元,形成连续化作业线。
施工中的注意事项与常见问题
实际应用中,矿井采掘队伍需要重点注意两点:一是钻式采煤机在过断层时,必须提前用水泥喷射机对破碎顶板进行喷浆封闭,防止片帮;二是水仓处理设备需定期清理沉淀煤泥,避免排水系统堵塞导致设备淹泡。我们在徐州某矿的案例中发现,当采高低于0.9米时,若未及时调整滚筒转速,容易引发电机过载——通过将转速从45r/min降至32r/min,温升问题得到有效控制。另一个高频问题是截齿磨损不均,这往往与推进速度过快有关,建议将截深控制在0.6-0.8米,且每班检查一次齿座磨损量。
针对煤矸分离设备的误选率偏高现象,我们通过调整振动筛的振幅(从8毫米降至5毫米)和更换筛网孔径(从50毫米改为30毫米),使精煤回收率从78%提升至86%。
工程案例验证与长期效益
以山西某矿为例,该矿原使用传统滚筒采煤机开采1.1米煤层,月推进量仅120米,且矸石混入率达20%。引入改进后的钻式采煤机后,配合单轨吊运输系统提升运输效率,月推进量突破180米。同时,通过矿用挖掘式装载机和悬臂掘进机的灵活组合,巷道掘进速度提高了35%。整个矿井采掘队伍由原来的三班倒缩减为两班制,人工成本下降25%。江苏中机矿山设备有限公司还针对该矿区的水文条件,定制了水仓处理设备,确保排水系统在连续作业中保持稳定。
从长期来看,这套改进方案使设备综合故障率降低了32%,且煤矸分离设备的维护周期从每月一次延长至每季度一次,直接减少停机损失。目前,该技术方案已在山东、贵州等地的6个矿区复制应用,均取得良好效果。