江苏中机矿山设备有限公司新型水仓处理设备技术特点
矿井水仓的淤积问题,一直是困扰矿井采掘队伍的老大难。传统清挖方式效率低、人工强度大,往往挤占宝贵的采掘时间。江苏中机矿山设备有限公司针对这一痛点,推出了新一代水仓处理设备,力求从根源上改变这一被动局面。
核心原理:从“被动清淤”到“主动分离”
新型水仓处理设备的核心,在于将水仓处理设备与煤矸分离设备进行了深度集成。它不再仅仅是简单的抽排,而是先通过高浓度渣浆泵将含煤泥、岩粉的浆液抽至地面或专用处理硐室。随后,利用旋流器与高频筛的联合作用,将煤泥中的粗颗粒(粒径大于0.5mm)直接分离出来,这部分物料可以直接进入运输系统。细颗粒则进入浓缩机进行快速沉降。整个过程实现了固液的高效分离,干煤泥的含水率可控制在18%以下。
实操方法与技术革新
在井下实际应用中,这套设备通常布置在采区水仓附近。操作流程分为三步:
- 第一步:抽排。利用设备自带的搅拌装置将仓底沉淀物搅起,形成均匀的浆液,随后由渣浆泵提升。
- 第二步:分离。浆液进入振动筛和旋流器组,粗颗粒的煤矸分离设备直接产出成品,细泥水进入浓缩环节。
- 第三步:压滤。浓缩后的底流进入板框压滤机,产出泥饼直接装车,由矿用单轨吊或单轨吊运输系统运出。
值得注意的是,该设备在设计时充分考虑了与电牵引采煤机、悬臂掘进机等主力采掘装备的协同。例如,其处理能力可达每小时30-50立方米,能够匹配主力采掘面的排水峰值。同时,为了适应狭窄巷道,整机采用了模块化设计,便于拆卸和运输。配套的水泥喷射机也进行了优化,可用于处理后的巷道支护。
数据对比:效率与成本的双重优化
我们曾在某矿进行过对比测试。传统人工清仓方式,一个1000立方米的水仓,需要6名工人连续工作15天,综合成本约12万元。而采用江苏中机矿山设备有限公司的水仓处理设备后,仅需2名操作人员,5个班次即可完成,综合成本降至4.5万元。效率提升超过60%,人工成本降低70%。更重要的是,这套系统的投入使用,让矿井采掘队伍能够将更多精力放在采掘技术的优化上,而非被动应对水患。无论是钻式采煤机还是矿用挖掘式装载机,都能获得更稳定的作业环境。
此外,设备在关键部件上做了强化。比如,过流部件采用了高铬合金,耐磨寿命比普通钢材提高了3倍以上。针对采煤机滚筒截割产生的大量细煤泥,该设备也有专门的应对程序,能有效避免管路堵塞。可以说,这套水仓处理设备不仅解决了一个具体的“清淤”问题,更从系统层面优化了整个矿井的排水与运输链条,为智能化矿山建设提供了扎实的硬件支撑。